日前,從寧紡集團(tuán)熱電公司傳來好消息,該公司2024年實現(xiàn)無故障停爐、無安全事故、無經(jīng)營虧損。這一成績來之不易,他們是如何做的?筆者進(jìn)行了實地探訪。
在車間,筆者看到,員工工作聚精會神,現(xiàn)場各種標(biāo)識齊全,生產(chǎn)運行井然有序。“我們沒有什么奧秘,就是靠精益管理,靠真抓實干。”問及取得成績的原因,經(jīng)理申學(xué)鋒說道。
“好的產(chǎn)品是好的員工生產(chǎn)出來的。”申學(xué)鋒說,他們非常重視團(tuán)隊建設(shè),近年來,一直把轉(zhuǎn)變團(tuán)隊作風(fēng)當(dāng)做一項重點工作來抓。他們努力轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)。不斷完善責(zé)任制,讓管理人員轉(zhuǎn)變角色,從指揮式向參與式轉(zhuǎn)變。這兩年,車間外墻等四五萬平米的墻面粉刷,全部是管理人員帶隊完成的。這讓管理人員及時掌握了許多信息,爭取了管理改善主動權(quán)。“身先士卒是最有效的命令。”一位員工說,他現(xiàn)在逐漸養(yǎng)成了主動查找、反映和思考問題的習(xí)慣,解決了本崗位的好幾個問題。
安全運行是熱電廠最大的課題。為此,他們不斷進(jìn)行管理創(chuàng)新,努力從滅火式向防范式轉(zhuǎn)變。公司共有1000多個生產(chǎn)環(huán)節(jié),鍋爐也有300多個檢測點,由于單爐運行,每處問題都可能導(dǎo)致停爐事故。現(xiàn)在,他們主動出擊,定期對鍋爐和配套設(shè)備進(jìn)行檢查、診斷、維護(hù)、保養(yǎng),把許多問題消滅在了萌芽狀態(tài)。在泵房,申學(xué)鋒介紹,5組水泵有一兩組是備用的。按照新規(guī)定,這些水泵要輪流使用,而不是出了故障再啟用備用的。停下來的泵組,要及時檢修;運行的泵組,每兩小時必須巡檢一次。申學(xué)鋒指著墻上的二維碼說,他們采用了信息化手段,每次巡檢后,巡檢人員須掃碼簽到,管理人員通過手機(jī)軟件即可了解巡檢情況,從而確保了應(yīng)檢盡檢。除平時做足功課外,他們還建立了周四檢查制度,管理人員抽出專門時間查找各類隱患,并實現(xiàn)了培訓(xùn)、檢查、整改、驗收閉環(huán)管理。通過不懈努力,背壓汽輪機(jī)組維修周期由3年延長為4年,安全工作也經(jīng)常在集團(tuán)考核中名列前茅。
經(jīng)濟(jì)運行是熱電廠的又一重大課題。對此,他們同樣著眼全過程、全要素,抓大而不放小,開展了“地毯式”挖潛。煤炭是大宗消耗物資,公司綜合辦主任李雷介紹,他們聯(lián)合企管部,改電話詢價為現(xiàn)場招標(biāo),比質(zhì)比價,并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)部欠款額度規(guī)定,最大限度拉低了價格和成本。他們有“法”必依,嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝,通過優(yōu)化配比,飛灰爐渣比降低5%,最大限度將煤炭“吃干榨凈”,2024年,噸氣耗煤量實現(xiàn)穩(wěn)步下降。他們還將排煙溫度從190℃降到了170℃,減少了熱能損失,除塵布袋使用壽命由1年延長至2年,年減少支出34萬元。為節(jié)約費用,他們最大限度減少了工程外包。申學(xué)鋒說,今年他們自行聯(lián)系鉤機(jī)、自己測算用料、自己動手施工,完成給水管道保溫工程,節(jié)約支出7萬多元。目前,他們正在自己為蒸氣主管道保溫,與外包相比,預(yù)計減少支出25萬元以上。今年,他們嚴(yán)格以崗定人,分流13人,降低人工成本近60萬元……積少成多,2024年,綜合成本下降約8%,超計劃完成全年任務(wù)。
“成績只是初步的,今后,我們將按照集團(tuán)要求,持續(xù)推進(jìn)精益管理,挖潛降本,以更高水平的安全運行、經(jīng)濟(jì)運行,穩(wěn)定能源供應(yīng),助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。”談到明年的謀劃,申學(xué)鋒如是說。
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